轻点鼠标,远在千米之外的振动筛正常开启,焦炭在筛网上跳动;再轻点鼠标,振动筛停运的同时关联运输皮带瞬间停运,陕焦公司黄陵煤化工炼焦集控室掌声一片。
近期,该公司炼焦车间运焦电工班组在车间领导的指导下,对厂内、厂外焦场振动筛电气控制系统进行了技术改造,提升运焦系统运行的安全性与稳定性,同时降低岗位人员的劳动强度。此次改造,不仅是炼焦车间在技术创新和设备升级方面的又一重要成果,更是该车间积极探索设备数字化、智能化发展的真实写照。
该车间焦场振动筛改造前,运行方式主要依赖传统的人工操作和机械控制,操作精度低、响应速度慢、易出现故障,影响生产的连续性和焦炭筛分质量的稳定性。针对这一问题,运焦电工班积极行动,经过深入研究和技术探讨,决定用PLC自动控制技术对振动筛进行改造。
实施过程中,运焦电工班组对原有设备的电气系统进行了全面升级和优化,通过安装西门子200、编写控制程序以及反复进行调试、测试,最终成功实现了振动筛的自动化运行。改造后的PLC自动控制运行效果立竿见影,实现振动筛筛分时的精确控制,大大提高焦炭筛分质量和产量;具备自动监测和故障报警功能,能够使岗位工第一时间发现设备运行中的异常情况,有效减少设备故障停机时间和维修成本,提高了设备的利用率;此外,自动化控制还减轻人员劳动强度,改善工作环境,提高了生产过程的安全性,为车间的长期发展奠定了坚实的基础。
(付云龙)